淺析(xī)防腐風機主軸與(yǔ)軸承燒毀的原因
發布者: 正州環保(bǎo) 時間:2021-12-7 18:03:57
燒結(jié)防(fáng)腐風(fēng)機是燒結生產的主要設備(bèi),擔負著(zhe)燒結過程燃燒的送風。若防(fáng)腐風機故障停機,將引起暫停煉鐵甚至停爐的特大(dà)事故。
一、防腐風機狀況及故障現象
韶鋼(gāng)3號燒結機主抽風機D2500一11的主要參數為:風量2 500m3/min,風壓89.21Pa,廢氣溫度120℃,負壓11 768Pa,電機功(gōng)率l.6kw,轉速1 500r/min。3號燒結機2005年9月底開機後,防腐風機的自(zì)由端振動嚴(yán)重超標,特別是軸向振(zhèn)動很大(dà),位(wèi)移峰一峰值達到105μm,而風機負荷端的各向振動位移(yí)峰一峰值都較小,在(zài)20μm以下(xià)。
二、振動(dòng)原因分析
1.軸(zhóu)向振動原(yuán)因防腐風機振動故障的主要特征之一,是自由端軸向振動特(tè)別大,原因有以下幾(jǐ)種:
(1)安裝角(jiǎo)向不對中;(2)軸彎曲;(3)軸承不對中。不平衡和不對(duì)中是(shì)旋轉機械普遍和常見的振動原因,但要認真(zhēn)分辨各自的特征頻(pín)譜。因為故(gù)障(zhàng)振動可能是單一原因造成,也可能是幾種故障的疊加(jiā)。滑(huá)動軸承間隙過大可使(shǐ)軸改變在軸承內的位置,導致不對中,常產生二(èr)倍頻振動,使軸與軸(zhóu)承或密封等零部件摩擦,進而(ér)產生使軸進入不穩定激烈運動所(suǒ)需的擾動力。這時(shí),滑動軸承不是故障振動的(de)根源,而不平衡、不對中或軸彎曲才是故障源。
2.振動分析的初步結(jié)論頻譜分析表明,防(fáng)腐風(fēng)機的主要振動(dòng)特征為,自由端軸向振動超標;各(gè)方(fāng)向主要頻(pín)率成分為軸旋轉頻(pín)率,同時存在明顯的(de)二、三倍頻等高次諧波及1/2倍頻等諧波。
振(zhèn)動分析的(de)初步結論為:(1)由於變形、磨損等原因,使轉子產生不平衡;(2)風機自由端軸瓦磨損,間隙過大;(3)軸係不對(duì)中。
三、故障處理10月8日進行開始現場(chǎng)冷態動平衡,其後(hòu)風機各點振動值明(míng)顯下降,但(dàn)自由端軸向振動仍很大(dà),位移峰一峰值達77.2μm。解體檢查發現,風機自由端上、下支承(chéng)瓦磨損較嚴重;軸密封銅板與轉子軸表麵發生摩擦,有明顯摩擦(cā)痕跡。更換軸瓦後,風機各點振動值在正常範圍內,但自(zì)由端軸向振動相對其它點仍偏大,一(yī)倍頻占主要(yào)成分,且軸向很大。
可以(yǐ)確定風機轉(zhuǎn)子存在的不(bú)平衡,主要由熱變形引起,運行時間越長不平(píng)衡越明顯。10月20日進行2次次現場冷態動平衡。動平衡前風機自由端水平位移峰一(yī)峰值為36.45μm,軸向位移峰一峰值為48.8μm;動平衡後(hòu)分別降(jiàng)至3μm和30μm。風機自由(yóu)端水平方向一倍頻占主要成分,同時存在二倍頻等成分。主抽風機運行約4天後(hòu),各向(xiàng)振動值(zhí)緩慢變大,可見轉子仍然存在不(bú)平衡。
10月24日進行了一次熱態(tài)動平衡,即主(zhǔ)抽風機在(zài)很接近實際運行工況(kuàng)的熱態情況下的動平衡。動平衡前風機自由端水平位(wèi)移峰一峰值為27.87μm,軸向位(wèi)移峰一峰值為58μm;動平衡後分別為8.3μm和18.6μm。開機後運(yùn)轉平穩,經過4個月的運轉和檢測,證明主抽風機的振動故障已經解決。
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